Tartalomjegyzék:

Fejlessze haszontalan dobozát: 5 lépés
Fejlessze haszontalan dobozát: 5 lépés

Videó: Fejlessze haszontalan dobozát: 5 lépés

Videó: Fejlessze haszontalan dobozát: 5 lépés
Videó: Detroit Lions Setting The Table | Detroit Lions Podcast 2024, Július
Anonim
Javítsa a haszontalan dobozát
Javítsa a haszontalan dobozát

Ez az oktatóanyag megmutatja, hogyan javíthat haszontalan dobozán, ha túl gyorsan reagál, így kevés ideje van arra, hogy eltávolítsa az ujját, miután bekapcsolta a dobozt.

1. lépés: Bevezetés

Bevezetés
Bevezetés

Kezdő vagy alaphelyzetben az M1 hajtómotorhoz csatlakoztatott mechanikus ujj az SW1 mikrokapcsolónak nyomódik, ezért nyitva van. Ez azt jelenti, hogy ki van kapcsolva és nem vezet. Az SW1 a doboz belsejében található.

A kézi működtetésű SW2 kapcsoló, amely a dobozon kívül található, KI állásban van. Amikor a felhasználó manuálisan kapcsolja az SW2 -t ON állásba, a motor aktiválódik és elindul. A motorhoz rögzített mechanikus ujj elmozdul az alaphelyzetből, és elengedi az SW1 -et, így az SW1 bekapcsol. A motor addig működik, amíg a mechanikus ujj vissza nem tolja az SW2 -t OFF állásba. Amikor az SW2 KI állásban van (az SW1 még mindig be van kapcsolva), a motor megfordítja az irányt, és elkezdi mozgatni a mechanikus ujját a kiindulási helyzetbe. Amikor a mechanikus ujj ismét elérte a kiindulási helyzetet, az SW1 kikapcsolt helyzetbe tolja. A motor áramát most megszakítja az SW1, így a motor leáll, és alaphelyzetben marad mindaddig, amíg az SW2 -t ismét manuálisan BE állásba nem kapcsolják.

2. lépés: Hogyan működik?

Hogyan működik
Hogyan működik

1. állapot

Alaphelyzetben a mechanikus ujj kinyitja az SW1 mikrokapcsolót, tehát nem vezet. Az SW1 kapcsoló KI állásban van. Az elektromos áramkör megszakad, és a motor nem kap áramot, ezért nem működik.

2. állapot

Az SW2 kapcsológombot a felhasználó manuálisan kapcsolja BE állásba. Most az áram áramolni kezd a motoron, és a motor az óramutató járásával megegyező irányba indul. A motor a mechanikus ujját az SW2 kapcsoló felé mozgatja. Amint a mechanikus ujj elhagyja az alaphelyzetet, az SW1 mikrokapcsoló zárva van. Ez nincs hatással a jelenlegi állapotra.

3. állapot

A mechanikus ujj elérte az SW2 kapcsológombot, és ezt a kapcsolót OFF helyzetbe nyomja. Az SW1 mikrokapcsoló még mindig zárva van. A motor megfordítja az irányát, mivel az áram most az ellenkező irányba áramlik. A motor tehát az óramutató járásával ellentétes irányba kezd járni, ezáltal elmozdítja a mechanikus ujjat az SW2 -től, és vissza az alaphelyzetbe.

Állapot 4

A mechanikus ujj most ismét elérte az alaphelyzetet, és kinyitja az SW1 mikrokapcsolót, így az SW1 kikapcsol. Ez megszakítja a motor áramát, és a motor leáll. A mechanikus ujj most visszatért az alaphelyzetbe, és várja, hogy a felhasználó bekapcsolja az SW2 -t, hogy az egész ciklus újra kezdődjön

3. lépés: Hogyan lehet javítani (késleltetett áramkör)

Hogyan lehet javítani (késleltetett áramkör)
Hogyan lehet javítani (késleltetett áramkör)

Miután összeszereltem a haszontalan dobozt és kipróbáltam, rájöttem, hogy a motor túl gyorsan mozog. Tehát amikor átkapcsolta a kapcsolót, a kapcsoló szinte azonnal visszaállt a kiindulási állapotba, mielőtt lehetősége lett volna visszahúzni az ujját.

A probléma megoldásához hozzáadtam a következő áramkört, amely állítható késleltetést okoz. Ez a késleltetés megakadályozza, hogy a motor azonnal elmozduljon, így van ideje mozgatni az ujját. A késleltetést a C1 kondenzátor hozza létre, amely az R1 -en keresztül töltődik fel abban a pillanatban, amikor az SW2 -t manuálisan kapcsolja BE állásba a felhasználó, csatlakoztatva a motort az áramkörhöz. Az első pillanatban a C1 nem töltődik fel, így a Q1 darlington tranzisztor bázis-emitter csomópontja feletti feszültség 0 és Q1 nem vezet. Amikor a C1 töltődik, és a C1 feletti feszültség eléri az 1,2 V -ot, a Q1 darlington tranzisztor vezetni kezd. R1 esetén a késleltetés beállítható, mert R1 határozza meg a C1 töltési áramát. Ha hosszabb késleltetést szeretne, akkor az 5K R1 potméter lecserélhető egy 10K potméterre, így maximális 2 másodperces késleltetés érhető el. Vagy megduplázhatja a C1 értékét 2200uF -ra, de ez túl terjedelmes lehet ahhoz, hogy beleférjen a dobozba. Darlington tranzisztorral minimalizáltam az alapáramot, hogy minimálisra csökkentsem a tranzisztor által az RC hálózaton keletkező terhelést. A darlingtoni tranzisztorok nagyon magas béta -értékűek, azaz áramerősítés = a kollektoráram és az alapáram aránya. A P-MOSFET logikai szint is használható, mert alacsony a kapu feszültségküszöbe (1–2 V). A szabványos P-MOSFET kapu küszöbfeszültsége 2 és 4 V között van, így haszontalan ebben az áramkörben, mivel 2xAA = 3V elemmel működik. Továbbá a MOSFET nem fogja betölteni az RC áramkört, mivel a kapuja feszültségfüggő. Ha ez az áramkör a helyén van, a motor nem indul el azonnal, amikor a felhasználó átkapcsolja az SW2 -t, hanem az R1 által beállított periódussal (0 és körülbelül 10 másodperc között) késik.

4. lépés: Képek

Ajánlott: